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我国选矿厂破碎段的技术改造与优化
发布时间:2012-12-12        浏览次数:136        返回列表

我国选矿厂破碎段的技术改造与优化

望儿山选矿厂始建于2001年,当时的设计生产能力为500t/d。经过多次改造,2006年选矿厂生产能力达到了800t/d左右。但2007年经过资源整合,望儿山金矿成为焦家金矿的分矿后,选矿厂须进一步将生产能力提高到1000t/d以上,以适应矿山全面提升市场竞争力的需要。为实现这一目标,选矿厂对破碎段进行了技术改造。

原破碎流程存在的主要问题是:由于井下矿石含泥量日益增加(达到8%~10%),且矿名破碎时泥化比较严重,造成生产过程中破碎筛分设备、矿仓、溜槽及漏斗等容易被堵塞,使破碎机生产能力受到严重影响,甚至不能正常生产。因此,要进一步提高生产能力,必须对破碎段进行改造。

针对上述问题,改造主要是在破碎段增加洗矿手段,以求达到如下效果:

(一)通过洗矿,消除或减轻矿泥造成的设备堵塞现象,提高破碎作业的工作效率和生产能力。

(二)破碎设备的工作效率提高后,可以通过控制振动筛筛孔尺寸,最终降低矿石的入磨粒度。

(三)通过洗矿,每天使约130t矿泥直接进入浮选系统,球磨机价格从而减轻磨矿压力,有利于提高全厂处理能力。

经过选择与比较,确定的具体改造方案为:将原碎矿流程中的双层振动筛改换筛网并增设洗矿水进行洗矿,使振动筛由原来产出+16mm和-16mm2种产品改为产出+14mm、14~3.5mm和-3.5mm3种产品;水泥厂设备+14mm产品进入中碎,-3.5mm产品采用FLG-1200单螺旋分级机进行分级;分级机沉砂与振动筛14~3.5mm产品作为碎矿合格产品合并进入粉矿仓,分级机溢流利用TNZ-12/9锥型浓密机浓缩后,底流去浮选作业,溢流外排。