立磨机和管磨机在细磨上应用广泛
球磨机的易损件大多是因矿浆磨损而失效的。安床铜矿根据球磨机磨损情况,通过技术创新改造,找出解决办法,尽量延长其使用寿命,减少工人的维修工作量,提高其有效利用率,节约成本。安床铜矿十几年来对MQG3.2×4.5球磨机的改造实践为矿山创造了巨大经济效益
目前细磨应用较多的是立磨机和管磨机,但从柿竹园野鸡尾选厂的使用情况来看,立磨机存在以下缺点:
1、螺旋叶片磨损不均匀,下部磨损较快,检修复杂频繁,且易损件昂贵,生产成本高。
2、厂房要有一定高度;停电停车时要放空矿浆,检修时要放空矿浆和钢球,为此还必须建事故池。
3、减速机润滑不过关。
管磨机属于定型产品,与立磨机相比,易损件磨损慢,设备故障率低,维护检修比较方便,且设备及易损件价低,电机功率单耗较小。因此,认为二段再磨设备采用管磨机较为经济合理。根据工艺条件,选定ø1500×6400管磨机。
为满足工艺要求,二段再磨后的分级存在一定的难度。根据有关资料,球磨机价格要直接分出-400目的物料,旋流器的直径必须≤100mm,而且要使给矿浓度<12%。但若直接对管磨机排矿加水,使其浓度达到12%后再给入ø100mm旋流器,需要大量的补加水,而且以这种浓度给矿,沉砂浓度也较小,易影响磨矿。因此,本次改造二段分级采用旋流器串联两次分级方式,其中一次分级旋流器为ø150mm,二次分级旋流器为ø100mm。
旋流器的串联一般采用图3的方式,即先让一次旋流器的溢流进入泵池,再用泵将其打入二次旋流器。而本次改造采用图4的方式,将一次旋流器的溢流不经泵池直接给入二次旋流器,这样既减少了泵的数量,节约了成本,而且使系统易于协调稳定。第2次改造后,铁精矿品位达到63%以上,回收率超过29%,而且杂质含量很低,符合铁精矿一级品标准。